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“银田化纤”逆水行舟破困走强
  

      浙江银田化纤有限公司以延伸产品生产线、加强品牌建设和节能减支为核心,推进自主创新,增强市场竞争力。昨日上午,在公司制线车间,10多名员工熟练地操作崭新的设备,五颜六色的细纱经过络筒、包装等工序后,成为一筒筒高档纺织缝纫机线成品。目前,成品试验性生产进展顺利,已完成60多吨的任务,标志着该公司由半成品向成品化生产迈进。

      银田化纤公司前身为和鑫线业有限公司,成立于20014月,经过几年的迅猛发展,企业规模不断扩大,到去年底,已分别拥有2万纱锭捻线、5万纱锭纺纱的生产能力,年生产各种规格缝纫机线半成品7000多吨。今年以来,面对化纤原材料价格持续下跌、融资成本以及劳动力成本大幅上升等多种因素制约,企业生产经营发生了前所未有的压力。“现在我们原材料进价已由年初的每吨1.15万元跌至目前的7000多元,成为近十年来的最低点。”公司负责人说,原材料价格越跌,产品利润空间越小,与客商在销售价上越难谈拢,生意就越难做。 

      逆水行舟,不进则退。银田化纤公司决策层经过理性分析市场利弊,积极制定应对策略,并将开发新产品、延长产品生产线作为破困走强的首选之计。一方面,企业投资200多万元更新设备,从原来生产20S30S的粗纱变为开发生产40S的细纱,从年初投产以来,新产品实现产量5500多吨,实现销售收入5000多万元,每吨产品的附加值提高了近千元。另一方面,公司指派素质高的员工分期外出学习制线技术,并于8月份增加了100多万元的设备,新设置制线车间,将原来半成品涤纶纱线拉到外地染色,再运回生产高档成品纺织缝纫机线。公司副总经理汪晓虎介绍,通过实施延长产品生产线,直接与终端客户打交道,减少中间商环节,使企业能够掌握销售主动权,适当扩大利润空间。

      面对严峻的市场形势,银田化纤公司不仅坚持依靠技术创新应对挑战,同时还大做节能减支文章,以提高企业经营效益。在将水、电消耗等指标由原来考核到生产车间改为考核到班组的前提下,又针对原来租了4幢厂房、年需支付租金40多万元的实际,今年3月,公司启动了年产5000吨高档纺织缝纫机线项目的建设,该项目总投资2300万元,占地面积1万多平方米,目前,主体工程已经完成50%以上,预计明年2月进入设备安装调试阶段。

      “新项目建成后,我们就不必要再租借厂房,可以省去一笔大开支。”汪晓虎充满信心地说,同时,捻线、纺纱生产能力还将分别增加2万纱锭、1万纱锭,有利于企业在困境中进一步做大做强。

(朱爱良 吴有兴)

 

 
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