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节能减排筑就生态文明
  

      623日,四通轴承、常山纺织等4家单位因2007年度节能降耗目标责任制执行情况突出而获得县政府通报表彰。

      近两年来,我县节能降耗成效明显。2007年,我县被省环保局确认为全省21个生态建设基本达标县之一,县政府获2007年度全市污染减排工作先进单位称号。为进一步促进能源节约和清洁生产,提高资源综合利用水平,推进循环经济发展,县财政每年统筹安排一定数额的节能专项资金,大大提高了企业实施节能工程的积极性。

轴承:过滤实现零排放

      “这是磁性分离器在对铁末进行粗过滤。”72日,四通公司技术科负责人边讲解边欣喜地相告,该技术每年间接帮助企业节约成本在5万元以上。

      轴承产品生产过程中,磨削液排放到外面会对水造成重度污染。近年,我县轴承企业推广使用磨削液集中过滤技术,以实现“零排放”目标。皮尔轴承公司负责人带笔者进车间,详细讲述相关工作原理,“将生产设备上供冷却、冲刷的乳化液及清洁油汇集到集中过滤装置,经过粗过滤、精过滤,再把过滤干净的液体送到各个工作点循环使用。”

水泥: 余热发电变废为宝

      71日,天马水泥有限公司新建电站已试运行,“自发电可解决公司近三分之一的用电量。”总经理付神进高兴地相告,并网运行后每天可节约成本三四万元。

      天马水泥公司拥有新型干法回转窑生产线2条,生产过程中产生大量的烟气,温度高300℃,直接排放既浪费资源又污染环境。公司新上纯低温余热发电项目,将烟气收集到锅炉,再利用产生的水蒸气推动气轮发电,水冷却后循环使用。  

     水泥产业如何有效利用余热变废为宝,做到清洁生产,是有关部门和企业一直在思考的问题。常山虎跃水泥有限公司第一个吃螃蟹,早在前年底就投资1600万元建成余热电站并投入运行, “仅自发自用电这一项年节省成本500万元左右。” 今年,常山水泥公司也上此项目,目前已购置了设备。 

纺织:变频改造成效显

      “我们的机器设备原本就比较先进,采取变频改造,可节约电8%左右。”谈起节能降耗工作,民盛纺织负责人高兴地相告,公司正加快对所有细纱装置采取变频改造。 

      纺织企业也是耗能大户。常纺公司改造13台普通细纱装置,通过变频控制电动机转速,使细纱的大、中、小张力稳定,从而提高细纱单产、节能降耗。公司总经理助理樊勇军说, 变频比普通节约3.5%的电能。此外,通过粗纱张力补偿装置,减少因点动造成断头,达到降耗5%的目标,全年可节约成本10万多元。

      与此同时,金雄公司淘汰能耗高的普通碳酸钙生产线,新上纳米碳酸钙生产线;常信精细化工将减排和增效有机结合,采用多效蒸发器装置,对原先排放废水中的芒硝进行回收利用出售;常林纸业公司运用废水梯级利用等技术,使节能降耗工作取得了显著成效。1~5月,全县30家工业耗能大户综合能源消费量比去年同期下降3.8%,万元工业总产值能耗同比下降11.92%,累计节能总量达26797吨标准煤。

(徐功富)

 
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